9月30日,中國五冶集團承建的寶鋼煉鐵廠三焦爐大修改造項目6B焦爐提前30天實現投產出焦,向祖國75周年華誕獻禮。寶鋼股份寶山基地副總經理李玲,煉鐵廠黨委書記、廠長張代華,設備部黨委書記、部長劉仕虎,投資管理部副部長王洪兵,五冶集團上海有限公司副總經理汪忠旭、袁旭東,以及業主、監理、設計及建設單位相關人員出席儀式。 寶鋼股份煉鐵廠黨委書記、廠長張代華在出焦見證儀式現場致辭中指出,中國五冶項目團隊及各參戰單位精心籌備、全力沖刺,戰高溫迎臺風,合理組織安排施工,有力地保證了工程建設的穩步推進,歷經316天的日夜奮戰,確保6B焦爐提前具備出焦條件。他表示,后續6A焦爐即將進入焦爐本體砌筑階段,項目建設與生產交織更加緊密,希望各參建單位發揚勇毅前行的昂揚斗志、細致入微的工作態度、高效協同的工作作風,確保6A焦爐投產節點提前實現。 寶鋼三焦爐大修改造項目是在6A及6B爐的原址上重建2座嶄新50孔6米焦爐,6A爐和6B爐分步實施大修,高負荷生產與原地大修 “兩頭并舉”,開創了寶鋼6米焦爐邊生產邊原地改造的先河。同時,項目點多面廣,覆蓋焦爐、干熄焦等區域,涉及各種危險源多,施工場地狹小,交叉作業多,施工組織難度高,大修改造任務艱巨。 在項目策劃初期,項目部就堅持“嚴苛態度、超高標準”,統籌做好施工策劃、成本策劃、資金策劃,并采用分區管理和專業協調的方式明確界面,保障項目施工科學有序。在安全停爐階段,共用的荒煤氣系統的切斷是第一個要啃下的硬骨頭,項目團隊創新性采用“風機主控、四爐聯動”的焦爐集氣管壓力控制思路,打破焦爐停役荒煤氣放散的傳統理念,做到荒煤氣不放散、大氣零污染,實現了焦爐綠色環保停爐。在原址拆除階段,項目團隊加強實地考察,充分識別生產區域危險源,采用“負壓煤氣管道在線開孔及封堵技術”、“水刀切割法”等新技術,安全高效完成了各項拆除工作,拆除過程安全零事故,為后續施工打下了堅實基礎。 在6B焦爐砌筑階段,項目團隊采用焦爐“先立爐柱”、“先裝格子磚”、“6S砌筑”等先進施工工藝,以及自動糾偏測量系統,極大提高砌筑精度,增強砌筑體嚴密性,既保障了砌筑質量,又加快了施工速度,僅用95天完成了1.6萬噸耐材的砌筑施工。在烘爐階段,項目首次采用正壓烘爐,配備智能自動化烘爐裝置及正壓烘爐智能優化控制系統,實現了全自動跟蹤升溫曲線和各炭化室單孔精確控溫,提升了焦爐烘爐升溫的準確性、穩定性和均勻性,有效延長焦爐的使用壽命。 整個施工過程中,項目團隊創新BIM深度應用并結合智慧工地平臺加持,深化項目數字化管控,實現施工現場信息高效傳遞和實時共享,確保了“人、機、料、法、環”各關鍵要素的實時、智能監控和管理。同時,項目團隊在分區管理的基礎上,進一步強化責任落實,點對點進行監管,實現過程管理網絡化全覆蓋。特別是在6B焦爐投產前,面對持續的臺風、暴雨影響,項目團隊通過“天天讀+巡視現場”,梳理當天工作任務,動態調整任務目標,加班加點全力拼搶工期。最終,在全體參建人員的努力下,歷經安全停爐、原址拆除、焦爐砌筑、設備管道安裝、點火烘爐等關鍵工序,6B焦爐提前投產出焦。 接下來,中國五冶集團項目團隊將繼續堅持“嚴苛態度、超高標準”,總結6B爐先進施工經驗,提升項目管理水平,全力推進6A爐各項節點目標,以“五冶速度、五冶服務、五冶品質”持續擦亮“焦爐之冠”金字招牌,助力寶鋼實現綠色低碳高質量發展。